解决脱硫石膏烘干机的黏壁现象
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- 功率:30kw
- 加热介质:烟道气
- 类型:转筒
- 操作方式:间接式
- 介质:空气
- 品牌:腾达
- 应用领域:广泛
1、脱硫石膏烘干机试验及分析
我们针对可能导致脱硫石膏粘壁的影响因素进行了以下试验:
(1)改变壁面光洁度。分别对普通钢板壁面和镜面板壁面进行试验,结果是两种材料的壁面区别不大,均有粘壁现象。
(2)改变回转圆筒转速。将回转圆筒的转速在0. 3~6 r /min之间进行调整,但粘壁现象没有任何改善,表明回转圆筒转速对石膏粘壁没有影响。
(3)改变回转圆筒内填充率。在30% ~5%填充率范围内进行试验,结果发现,不同的填充率区别不大,均仍有粘壁现象。
(4)改变脱硫石膏含水率。石膏水分从10%下降到1%,试验结果表明,脱硫石膏含水率影响明显,含水率大粘壁现象严重,反之轻微。
试验结果以及工程实践表明,高含量的脱硫石膏游离水分是引起粘壁的主要原因。
2、试验分析根据脱硫石膏烘干机过程中脱水曲线可以看出
脱硫石膏的脱水过程主要分为预热、恒速和降速三个阶段:
(1)前10min主要是物料的升温阶段,石膏表面水分缓慢地脱出,脱水曲线比较平缓;
(2)在10~40min之间,主要是脱除脱硫石膏内容易脱出的表面水;
( 3)后15min的水分脱出速率亦比较缓慢。从脱水曲线还可以看出,脱硫石膏水分在3%以上时,脱水速度很快。
3、根据上述试验结果,我们对脱硫石膏烘干机采取了以下改造措施:
(1)设置旋臂打散装置。将脱硫石膏的游离水从25%降到3. 5%以下,并尽快缩短脱水时间以及距离。通过加大物料与热风的接触面积来加快水分的脱出速度,即在回转圆筒干燥机的进料口设置旋臂打散装置,并伸进1~3m,将这段距离内的团、块状石膏打散,加大物料与热风的接触面积,提高设备内部的换热效率。实践证明,设置这种装置后,可在3m范围之内将石膏水分降到3%以下,其干燥强度是普通回转圆筒的2~3倍。
(2)安装自清理装置。在回转圆筒前段,脱硫石膏水分在3. 5%以上,可采用物理方法避免粘壁,即在打散装置的对应壁面安装自清理装置,原理是依靠自清理装置的自身重力,对粘结在壁面上的物料进行强制刮除。自清理装置是焊接在筒壁和抄板上的链条,在圆筒运行到底部的时候,链条铺在筒壁上,运行到顶部的时候,链条就可以通过自身的重力落下,同时将粘在壁上的石膏带下来,这样就避免了定期清理筒壁的工作;链条还可以起到“热核”的作用,附着在链条上的石膏与热风的距离缩短,链条表层石膏的水分就可以脱出。
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